1. Уважаемый Гость! При написании вопросов в раздел форума [ArduCopter] Вопросы, проблемы и решения обязательно придерживаться шаблона сообщения, оговоренного в правилах раздела! Если сообщение не будет оформлено должным образом, то и ответ на вопрос будет с наименьшим приоритетом. Старайтесь дать максимально полную информацию по вашей проблеме, чтобы можно было более детально рассматривать вопрос!
    Скрыть объявление
  2. Уважаемый Гость! Хотите получать кэшбэк с покупок в online-магазинах? Сервис "Zozi.ru" дает такую возможность!
    Скрыть объявление
  3. Друзья! Для нашего ресурса необходим дополнительный объем пространства в облаке Dropbox. Подробнее.
    Скрыть объявление

Коптер от An_private на Super APM

Тема в разделе "[ArduCopter] Опыт постройки и использования", создана пользователем An_private, 25 июн 2016.

Реклама. Купить это место.
  1. 5yoda5

    5yoda5 Master Команда форума

    Регистрация:
    29 янв 2015
    Сообщения:
    7.137
    Город:
    Реж
    Имя:
    Тимур
    Насколько я знаю, пока такое не реализовано. В версии 3.3 стала появляться автоматизация, но у нас тут хоть и супер, но всё-таки АРМ...
    А в старых версиях с ногами работается только по тумблеру.
    Есть правда одна наколочка (экспериментальная, и не проверенная). В новой прошивке минимОСД ("у костра", от НайтГхоста) - вроде можно по определенным условиям давать команду в RC канал. Может это то что нужно?
     
  2. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Подвеска временной курсовой камеры и сборка OSD + телеметрия + передатчик
    Там же два step-down - на 5 и 12В. 5В питают OSD и телеметрию, 12В - передатчик и камеру.
    2017-03-03-16.47.03.jpg 2017-03-03-16.46.jpg
     
    ACE$, LampGraph и 5yoda5 нравится это.
  3. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Пока собираю новый - продолжаю летать на старом. Сегодня включить камеру не забыл :)

     
    5yoda5 нравится это.
  4. 5yoda5

    5yoda5 Master Команда форума

    Регистрация:
    29 янв 2015
    Сообщения:
    7.137
    Город:
    Реж
    Имя:
    Тимур
    Хорошо отрабатывает подвес.
     
  5. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Ну вот, собрал, наконец-то...
    2585 грамм в сборе. Тяжёлый монстр получился...

    2017-03-31 19.21.32.jpg

    2017-03-31 19.21.50.jpg
     
    5yoda5, LampGraph и masterjon1972 нравится это.
  6. masterjon1972

    masterjon1972 Главный научный сотрудник

    Регистрация:
    28 июн 2016
    Сообщения:
    1.136
    Город:
    Latvia
    Имя:
    Анатолий
    Андрей привет. Вы таки протестировали своего ,,монстра,, на долголетность!? Поделитесь результатами.
     
  7. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Я его только-только собрал. Еще все калибровки, настройки и тестирования впереди.
    Вчера на старом полетал, но погода такая, что нижняя граница облаков на 50 метров. Реально, нажал RTL и почти ушёл в облако (у меня высота RTL 50м как раз). Страшновато :) Ловить промежуток между тучами и верхушками деревьев мне как-то не хотелось, поэтому полетал туда сюда, даже видео выкладывать нет смысла.
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2017 ---
    На 2:30 хорошо видно :)
     
  8. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Не прошло и полгода. Вчера вечером первый раз приподнял большой аппарат в воздух. Только предварительно поменял APM на Pixhack - давно хотел попробовать.
    В общем - всё надо переделывать :)
    Первое - с амортизаторами под сборкой с контроллером я сильно промахнулся - они слишком мягкие, всё конструкция попадает в резонанс с пропеллерами и всё это разбалтывается до ужаса. Попробую повесить пока на жёсткие стойки и посмотреть на результат.
    Второе - надо полностью переделывать схему крепления ретрактов. Они стоят на слишком тонких "выступах" нижней части рамы, поэтому при приземлении их слишком выгибает (и может легко сломать). Кроме того, из-за того, что эта часть сильно пружинит - нога + эта пружина образует еще одну резонансную систему, которая сильно трясётся. Пока не придумал - что с этим делать.
    Третье - сильно греются моторы. Я пока не менял моторы - стоят RCTimer 5010. После пары минут висения были очень горячие и попахивали. Вроде по датчику тока потребление приемлемое - 16-20А. То есть примерно 5А на мотор, что при 4S даёт всего 80Вт на мотор, что не сильно много. Возможно проблема именно в сильном разбалтывании контроллера - контроллер пытается компенсировать болтанку и постоянно резко пытается разогнать и затормозить винты. Надо решить проблему с разбалтыванием и посмотреть - что получится.
    Пока это нелетабельно :(
     
  9. masterjon1972

    masterjon1972 Главный научный сотрудник

    Регистрация:
    28 июн 2016
    Сообщения:
    1.136
    Город:
    Latvia
    Имя:
    Анатолий
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2017 ---
    При полном весе 2.500 моторы ни разу не были теплее 36гр. ток висения 8-10а
     
  10. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Вот-вот. Видимо это именно из-за постоянных попыток контроллера компенсировать собственную раскачку.
    Это аккумулятор на сколько S? 6?
     
  11. masterjon1972

    masterjon1972 Главный научный сотрудник

    Регистрация:
    28 июн 2016
    Сообщения:
    1.136
    Город:
    Latvia
    Имя:
    Анатолий
    Акум на 4S HRB 4000mah
     
  12. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    И с ним полный вес 2500 грамм? Что-то много.
     
  13. masterjon1972

    masterjon1972 Главный научный сотрудник

    Регистрация:
    28 июн 2016
    Сообщения:
    1.136
    Город:
    Latvia
    Имя:
    Анатолий
    Ошибочка вышла, :D 2.500 на лионке 12000mah. Она 820 гр.
     
  14. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    А, тогда правдоподобно. У меня сейчас LiIon на 18000 (4S6P).
     
  15. masterjon1972

    masterjon1972 Главный научный сотрудник

    Регистрация:
    28 июн 2016
    Сообщения:
    1.136
    Город:
    Latvia
    Имя:
    Анатолий
    Что то я совсем запутался :roflmao: только что с полётов, на акуме 4S 4000mah HRB при полете 5м.сек показывало от 5до 8ампер;) отлетал до пищалки 3.5в 29мин. в ветер. Поставил лионку на 4s4p. показывало от 8 до 11 амер. Так как ветер усиливался, посадил на 14.5в. Отлетав 33мин. Без ветра на ней же, выжимал до 55мин. до 3в.на банку :)
     
  16. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    При смене батареи пиды меняете? Или и так летает? Значения пидов для тяжелого коптера подскажете?
     
  17. masterjon1972

    masterjon1972 Главный научный сотрудник

    Регистрация:
    28 июн 2016
    Сообщения:
    1.136
    Город:
    Latvia
    Имя:
    Анатолий
    Пиды не меняю, в принципе летабельно на одних, P 0.16 d 0.009 но у меня стоит на регулях торможение, без него было P 0.18 D 0.12
     
  18. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Ну, примерно так же. Любопытно - настраивали ручками или автотюном?
     
  19. masterjon1972

    masterjon1972 Главный научный сотрудник

    Регистрация:
    28 июн 2016
    Сообщения:
    1.136
    Город:
    Latvia
    Имя:
    Анатолий
    На 17ых пропах как то не рискнул бы:D да и на стандартных было нормально,но в штиль,и без подвеса,а так не много подкорректировал под мои задачи,и под вес.
     
  20. An_private

    An_private Старший научный сотрудник

    Регистрация:
    6 июн 2016
    Сообщения:
    595
    Город:
    Санкт-Петербург
    Имя:
    Андрей Коробейников
    Перепечатал и поменял нижнюю пластину на более "мощную". Ноги теперь не так "пружинят", но мне всё равно не нравится. Контроллер повесил прямо на стойки вместо амортизаторов.
    Красота - ток висения 13А, газ висения - 51%. Моторы абсолютно холодные :) Сказка :)
     
    LampGraph, masterjon1972 и 5yoda5 нравится это.
Реклама. Купить это место.